在生态纺织公司生产一线,一场由全体员工参与的“微创新”热潮正在蓬勃兴起。没有高深的理论,没有庞大的投入,有的只是一线职工立足岗位、动脑筋、想办法的朴素实践。正是这些看似不起眼的“小发明”“小创造”,正悄然转化为推动企业提质增效的“大力量”。
在并条工序,TM07机型并条机因后部分条器与喇叭口之间少一道光电,断条时机台无法自停,给后道工序带来大量细条风险,严重影响棉条重量稳定性,也增加了不合格半制品的数量。面对这一难题,运转与设备人员集思广益,在现有导条杆两头加装一组对射断条光电。改造后,只要发生断条,机台立即自停,彻底排除了质量隐患,运行效果立竿见影。
细纱工序同样迎来了“微改造”的红利。TH598长车在断头飘花时,飞花极易被吹到对面引起翻车绕罗拉,导致断头率飙升30%以上,络筒切疵率增加20%,挡车工“扒车”工作量剧增。工段长吴建月带领团队反复琢磨,在风道上巧妙加装了一块高10厘米、长50厘米、底宽4厘米的塑料挡板。这个看似不起眼的“小挡板”,有效阻断了吹风机行走时的飘花轨迹,避免了对面纱条被吹断,显著减少了纱疵,提升了成纱质量。
像这样的小改小革,在生态纺织公司的每个工段已成常态。从并条到细纱,从运转到设备,广大员工立足岗位、主动作为,用最小的投入换来了最大的效益。事实证明,只要肯动脑筋,发明创造谁都能行。这些蕴含着职工智慧的小发明、小创造,正逐步成为推动企业生产力提升的“加速器”。